WikiDer > A-001

A-001
A-001
Маленький Джо II launch.jpg
Запуск Little Joe II с A-001
Тип миссииПрервать тест
ОператорНАСА
Продолжительность миссии5 минут, 50,3 секунды
Пройденное расстояние6,82 км (4,24 миль)
Апогей9,08 км (5,64 миль)
Свойства космического корабля
Космический корабльАполлон БП-12
Начало миссии
Дата запуска13 мая 1964 года, 12:59:59 (1964-05-13UTC12: 59: 59Z) универсальное глобальное время
РакетаМаленький Джо II
Запустить сайтбелые пески LC-36
Конец миссии
Дата посадки13 мая 1964 года, 13:05:51 (1964-05-13UTC13: 05: 52Z) универсальное глобальное время
Apollo program.svg
Проект Аполлон
Прервать тесты
 

A-001 был второй тест на прерывание Аполлон космический корабль.

Цели

Миссия A-001 была второй в серии испытаний, проведенных, чтобы продемонстрировать, что система аварийного покидания может безопасно удалить командный модуль в критических условиях прерывания. В отличие от Pad Abort Test 1, в котором система аварийного покидания запускалась на уровне земли, эта миссия выполнялась, чтобы продемонстрировать способность системы аварийного покидания безопасно увести командный модуль от ракеты-носителя, находясь в зоне высокого динамического давления (околозвуковой) Траектория Сатурна.

Ракета-носитель стала второй в серии Маленький Джо II транспортных средств, которые были разработаны для проведения ранних и экономичных испытаний система аварийного выхода. Little Joe II приводился в движение семью твердотопливными ракетными двигателями - одним маршевым двигателем Algol, обеспечивающим тягу около 42 секунд, и шестью двигателями Recruit, которые сгорели примерно через 1,5 секунды после возгорания. Космический корабль состоял из системы покидания и запуска. шаблон командно-служебный модуль (БП-12).

Полет

Неприемлемые ветровые условия вынудили отложить запуск на 24 часа, но аппарат был успешно запущен 13 мая 1964 года в 12:59: 59.7 UTC (05:59 MST). Подаваемый с земли сигнал прерывания прервал тягу ракеты-носителя (разорвав кожух двигателя Алгола), зажег двигатели аварийного выхода и управления по тангажу и отделил командный модуль от служебного. Некоторое повреждение конструкции было нанесено кормовому тепловому экрану командного модуля из-за повторного контакта с ускорителем при прекращении тяги. Приблизительно через 44 секунды загорелся двигатель аварийного выхода из башни, и вышка аварийного выхода была успешно отделена от командного модуля.

Последовательность приземления на Землю была нормальной до тех пор, пока не сломался стояк одного из трех основных парашютов в результате его трения о конструкцию верхней палубы командного модуля. Парашют отделился; однако командный модуль, поддерживаемый двумя оставшимися парашютами, снижался со скоростью от 9,1 до 7,9 метров в секунду (от 30 до 26 футов / с) вместо прогнозируемых 7,3 метра в секунду (24 футов / с) с тремя парашютами. Командный модуль приземлился на расстоянии 6,8 км (22 400 футов) вниз на расстоянии 350,2 секунды после достижения высоты 9,075 км (29 772 футов) над средним уровнем моря. За исключением отказа парашюта, все задачи испытаний были выполнены.

Расположение Boilerplate

Шаблон в настоящее время находится в Колумбийский Мемориальный Космический Центр в Дауни, Калифорния.

внешняя ссылка

Эта статья включаетматериалы общественного достояния с веб-сайтов или документов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.