WikiDer > Аполлон 6

Apollo 6
Аполлон 6
Apollo 6 launch.jpg
Запуск Apollo 6 (идентифицируемого по выкрашенному в белый цвет служебному модулю), вид с вершины стартовой башни
Тип миссииБеспилотный околоземный полет CSM (А)
ОператорНАСА
COSPAR ID1968-025A
SATCAT нет.3170
Продолжительность миссии9 часов 57 минут 20 секунд
Завершенные орбиты3
Свойства космического корабля
Космический корабль
ПроизводительСевероамериканский Роквелл
Стартовая масса
  • Итого: 36930 кг (81420 фунтов)
  • CSM: 25 140 кг (55 420 фунтов)
Начало миссии
Дата запуска4 апреля 1968 г., 12:00:01 (1968-04-04UTC12: 00: 01Z) универсальное глобальное время
РакетаСатурн V SA-502
Запустить сайтКеннеди LC-39A
Конец миссии
ВосстановленоUSSОкинава
Дата посадки4 апреля 1968 г., 21:57:21 (1968-04-04UTC21: 57: 22Z) универсальное глобальное время
Посадочная площадка27 ° 40′N 157 ° 55'з.д. / 27,667 ° с. Ш. 157,917 ° з. / 27.667; -157.917 (Привод Apollo 6)
Параметры орбиты
Справочная системаГеоцентрический
РежимСильноэллиптическая орбита
Высота перигея32 км (17 миль)
Высота апогея22,533 км (12,167 миль)
Наклон32,6 градуса
Период389,3 мин.
Эпоха4 апреля 1968 г.[1]
 

Аполлон 6 (также известен как AS-502), спущенный на воду 4 апреля 1968 г., был вторым Миссия типа А из Соединенные Штаты Программа Аполлон, тест без экипажа Сатурн V ракета-носитель. Это также была последняя испытательная миссия Аполлона без экипажа.

Цели летных испытаний заключались в том, чтобы продемонстрировать транслунная инъекция способность Saturn V с имитируемой полезной нагрузкой, равной примерно 80% от полной Космический корабль Аполлон, и повторить демонстрацию командный модуль(см) тепловой экран способность выдержать повторный вход на Луну. План полета предусматривал последующую транслунную инъекцию с прямым обратным прерыванием с использованием командно-служебный модуль(CSM) главный двигатель с общим налетом около 10 часов.

Явление, известное как пого колебания повредил некоторые из Рокетдайн J-2 двигатели второй и третьей ступеней из-за разрыва внутренних топливопроводов, в результате чего два двигателя второй ступени преждевременно отключились. Бортовая система наведения корабля смогла компенсировать это за счет более длительного сжигания второй и третьей ступеней, хотя в результате орбита парковки была более эллиптической, чем планировалось. Поврежденный двигатель третьей ступени также не смог перезапустить для транслунного впрыска. Диспетчеры решили повторить профиль полета предыдущего Аполлон 4 испытание, достижение высокой орбиты и высокоскоростного возврата с помощью сервисный модуль (SM) двигатель. Несмотря на отказы двигателей, полет обеспечил НАСА с достаточной уверенностью, чтобы использовать Saturn V для запусков с экипажем. Поскольку Apollo 4 уже продемонстрировал перезапуск S-IVB и испытал тепловой экран на полной лунной скорости, потенциальный третий полет без экипажа был отменен.

Цели

Аполлон 6 был предназначен для отправки CSM и статьи об испытаниях лунного модуля (LTA), смоделированной лунный модуль (LM) с установленными датчиками вибрации конструкции, на поступательную траекторию. Тем не менее Луна не будет в положении для транслунного полета, и двигатель SM будет запущен примерно через пять минут, чтобы замедлить корабль, сбросив его апогей до 11 989 морских миль (22 204 км) и заставляя CSM вернуться на Землю, имитируя прерывание "прямого возврата". На обратном этапе двигатель запустится еще раз, чтобы разогнать корабль, чтобы имитировать номинальную траекторию возврата на Луну с углом входа в атмосферу -6,5 градусов и скоростью 36 500 футов в секунду (11 100 м / с). Вся миссия продлится около 10 часов.[2]

Это проверит способность ракеты-носителя Saturn V отправить весь аппарат Apollo на Луну и, в частности, испытать нагрузки на LM и режимы вибрации всего Saturn V при почти полных нагрузках.[3] Вес космического корабля для полета на полную луну не был полностью смоделирован, потому что LTA-2R весил 26 000 фунтов (12 000 кг), что составляет всего около 80% от номинального LM (32 000 фунтов (15 000 кг)). Кроме того, CSM был заправлен только до веса 55 420 фунтов (25 140 кг) вместо номинального веса лунной миссии в 63 500 фунтов (28 800 кг).

Это была первая миссия с использованием High Bay 3 в Здание сборки автомобилей (VAB), Мобильная пусковая установка 2 и Стрельба 2.

Сборка автомобиля

Изделие для испытаний лунного модуля (LTA-2R) перемещается для стыковки с адаптером LM космического корабля.

В S-IC Первая ступень прибыла на барже 13 марта 1967 года и была установлена ​​в VAB четыре дня спустя, при этом в тот же день прибыли третья ступень S-IVB и компьютер приборного блока. В S-II Вторая ступень отставала на два месяца и была заменена распоркой в ​​форме гантели, чтобы можно было продолжить испытания. Он имел ту же высоту и массу, что и S-II, вместе со всеми электрическими соединениями. S-II прибыл 24 мая. Он был сложен и стыкован с ракетой 7 июля.

Тестирование было медленным, так как они все еще проверяли ракету-носитель для Аполлона 4, ограничение системы, когда не было двух всех и вся. VAB мог обрабатывать до четырех Saturn V, но мог проверять только по одному за раз.

CSM, модель Block I, аналогичная той, что использовалась на трех предыдущих испытаниях без экипажа, прибыла 29 сентября и была сложена 10 декабря. Фактически это был гибрид двух серийных космических кораблей, состоящих из CM-020 и SM-014, поскольку SM- 020 был уничтожен в результате взрыва танка, а CM-014 был разобран для поддержки расследования Аполлон 1 Огонь. После двухмесячных испытаний и ремонта ракету перевели на площадку 6 февраля 1968 года.

Полет

Запуск

Этот вид запуска Apollo 6 был сделан с самолета-преследователя.

В отличие от практически идеального полета Аполлон 4, Аполлон 6 испытывал проблемы с самого начала. Через две минуты полета ракета испытала серьезный пого колебания около 30 секунд. Джордж Мюллер объяснил причину слушанию в Конгрессе:

Pogo возникает в основном из-за колебаний тяги в двигателях. Это нормальные характеристики двигателей. Все двигатели имеют на выходе то, что вы могли бы назвать шумом, потому что сгорание не совсем равномерное, поэтому колебания тяги первой ступени являются нормальной характеристикой горения всех двигателей.

Теперь, в свою очередь, двигатель питается по трубе, которая выводит топливо из баков и подает его в двигатель. Эта труба по длине похожа на органную трубу, поэтому она имеет определенную собственную резонансную частоту, и действительно оказывается, что она будет колебаться, как органная труба.

Конструкция автомобиля очень похожа на камертон, поэтому, если вы ударите его вправо, он будет колебаться вверх и вниз в продольном направлении. В грубом смысле это взаимодействие между различными частотами, которое заставляет автомобиль колебаться.[4]

Отчасти из-за вибраций адаптер космического корабля, который прикреплял CSM к ракете и вмещал макет LM, начал иметь некоторые структурные проблемы. Камеры бортовой авиации зафиксировали несколько обломков, упавших с него на момент T + 133 секунды.

После того, как первая ступень была выброшена, вторая ступень S-II начала испытывать свои проблемы. У двигателя номер два были проблемы с производительностью через 225 секунд после отрыва, которые резко ухудшились к T + 319 секунд, а затем к T + 412 секунд. Приборный блок закрыть его вообще. Затем, через две секунды, остановился и третий двигатель. Приборный блок смог выполнить компенсацию, и оставшиеся три двигателя работали на 58 секунд дольше обычного. Третья ступень S-IVB тоже должна была гореть на 29 секунд дольше обычного. S-IVB также испытал небольшую потерю производительности.[2]

Первый этап S-IC повлиял на Атлантический океан Восток Флорида (30 ° 12′N 74 ° 19'з.д. / 30.200 ° с.ш. 74.317 ° з.д. / 30.200; -74.317), а вторая ступень S-II ударила южнее Азорские острова (31 ° 12′N 32 ° 11'з.д. / 31.200 ° с.ш. 32.183 ° з.д. / 31.200; -32.183).

Орбита

Из-за менее чем номинального запуска CSM и S-IVB были выведены на орбиту стоянки на 93,49 морской мили (173,14 км) и на 194,44 морской мили (360,10 км) вместо запланированных 100 морских миль ( 190 км) по круговой орбите.[2] Затем, после стандартных двух парковочных орбит, чтобы проверить готовность автомобиля к Транслунная инъекция (TLI), S-IVB не удалось перезапустить.

Было решено использовать двигатель SM для вывода космического корабля на высокую орбиту, как это было сделано в Apollo 4, для выполнения некоторых задач миссии. Он горел в течение 442 секунд (дольше, чем когда-либо мог стрелять при номинальной лунной миссии), чтобы достичь запланированного апогея 11 989 морских миль (22 204 км). Однако теперь не хватало топлива, чтобы ускорить вход в атмосферу и космический корабль вошел в атмосферу только со скоростью 33 000 футов в секунду (10 000 м / с) вместо запланированных 37 000 футов в секунду (11 000 м / с) возвращения на Луну. Однако это было продемонстрировано на Аполлон 4.

Через десять часов после запуска он приземлился в 43 морских милях (80 км) от запланированной точки приземления на севере. Тихий океан к северу от Гавайи, и был поднят на борт USS Окинава.

Спустя три недели орбита S-IVB снизилась, и 25 апреля 1968 года он вернулся в атмосферу.

Хотя Аполлон-6 не достиг полных транслунных скоростей ни в одном направлении, он считался достаточно успешным для полета астронавтов на следующий Сатурн V, которому, кроме того, было поручено отправить их на Луну (лунная орбита) вместо ранее запланированной орбиты Земли. за Аполлон 8 в следующем декабре. Вместо этого следующий рейс, Аполлон 7, который не использовал Сатурн V, был использован для первой проверки пилотируемых возможностей Аполлона на околоземной орбите.

Причины и способы устранения проблем

Причина погона на первом этапе полета была хорошо известна. Однако считалось, что ракета была «расстроена». Для дальнейшего гашения колебаний давления в топливных насосах и насосах окислителя и в питающих линиях полости в этих системах были заполнены гелий газ из пневматической системы управления двигательной установкой, которая подавляла колебания, как амортизатор.

Отказ двух двигателей на второй стадии был связан с разрывом топливопровода, питавшего воспламенители двигателя. Воспламенитель представлял собой миниатюрный ракетный двигатель, установленный в стенке барокамеры двигателя J-2. Питался гибкими тросами малого диаметра, несущими жидкий водород и жидкий кислород. Во время горения второй ступени S-II из-за вибрации оборвалась водородная магистраль, питающая запальник двигателя номер два. В результате воспламенитель подавал в барокамеру чистый жидкий кислород. Обычно двигатель J-2 сжигает смесь, богатую водородом, для снижения температуры. Поток жидкого кислорода локально вызвал намного более высокую температуру, и в конечном итоге камера давления вышла из строя. Было обнаружено внезапное падение давления, и была подана команда выключения. К сожалению, командные сигналы для третьего двигателя были частично перекрещены с двигателем два, так что отключение двигателя два привело к закрытию клапана жидкого кислорода для двигателя три, что привело к остановке и этого двигателя.

Проблема в топливных магистралях воспламенителя не была обнаружена во время наземных испытаний, поскольку сетка из нержавеющей стали, покрывающая топливопровод, стала насыщенной жидкий воздух из-за сильного холода жидкого водорода, протекающего через него. Жидкий воздух погасил вибрация режим, который стал очевиден, когда испытания проводились в вакууме после полета Аполлона-6. Это тоже было простое решение, включавшее замену секции гибкого сильфона в месте разрыва петлей из трубы из нержавеющей стали. S-IVB использовал ту же конструкцию двигателя J-2, что и S-II, и поэтому было решено, что проблема с линией воспламенителя также помешала третьей ступени повторно воспламениться на околоземной орбите. Наземные испытания подтвердили, что небольшое снижение производительности, наблюдаемое при первом сгорании S-IVB, соответствовало повреждению линии воспламенителя.

Проблема с адаптером космического корабля была вызвана его сотовой структурой. Когда ракета разгонялась в атмосфере, клетки расширялись за счет захваченного воздуха и воды. Это приведет к отрыву поверхности адаптера. Чтобы это не происходило снова, в поверхности просверливали небольшие отверстия для расширения.

В то время как отказы двигателя, произошедшие на Аполлоне-6, привели бы к прерыванию лунной миссии с экипажем, НАСА считало этот полет бесценным инженерным перетряхиванием ракеты-носителя, и не было подобных серьезных отказов ни в одном из одиннадцати последующих полетов Сатурна V.

Камеры

Кадр из кадра падения межкадрового корабля Аполлона-6 (НАСА)

В документальных фильмах часто используются кадры запуска «Сатурна V», а в одной из наиболее часто используемых частей показан переход между первым и вторым этапами. Эти кадры часто ошибочно приписывают Аполлон-11 миссия, когда она была фактически снята во время полетов Аполлона 4 и Аполлона 6.

Камеры снимали на высокой скорости, что, по оценкам, в 15 раз замедлило сцену при просмотре в документальном фильме. Капсулы камеры были сброшены вскоре после отделения первой ступени и, хотя и находились на высоте около 200 000 футов, все еще были ниже орбитальной скорости. Затем они снова вошли в атмосферу и спрыгнули с парашютом в океан, где плавали в ожидании восстановления. Только одна из двух камер S-II на Apollo 6 была восстановлена; другой был потерян из-за проблемы с его радиомаяком.[2]

Еще один стартовый выстрел, который часто приписывают «Аполлону-11» и другим запускам, был сделан в этот день: он показывает вид на поднимающуюся ракету, расположенную относительно близко и в мертвой точке. Выстрел можно определить как «Аполлон-6», изучив СМ при запуске; Аполлон-6 был единственным аппаратом Аполлона, запущенным с Сатурна-V, с белым SM; все остальные были серебряными.

Общественное влияние

Миссия Аполлона-6 мало освещалась в прессе, главным образом потому, что в тот же день, что и запуск, Мартин Лютер Кинг младший. был убит в Мемфис, Теннесси, и Президент Линдон Б. Джонсон объявил, что не будет переизбираться только четырьмя днями ранее.[5]

Расположение капсулы

Командный модуль Apollo 6 на выставке Научный центр Fernbank в Атланта, Грузия

Командный модуль Apollo 6 демонстрируется на Научный центр Fernbank в Атланта, Грузия.[6]

Смотрите также

Рекомендации

Эта статья включаетматериалы общественного достояния с веб-сайтов или документов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

  1. ^ Макдауэлл, Джонатан. "САТКАТ". Космические страницы Джонатана. Получено 23 марта, 2014.
  2. ^ а б c d Отчет об оценке полета ракеты-носителя "Сатурн V" - полет AS-502 "Аполлон 6" (PDF). НАСА. 25 июня 1968 года. MPR-SAT-FE-68-3.. Получено 7 июля, 2013.
  3. ^ Орлофф, Ричард В .; Харланд, Дэвид М. (2006). Аполлон: полный справочник. Берлин: Springer. С. 154–156. ISBN 978-0-387-30043-6. LCCN 2005936334.
  4. ^ Комитет Палаты представителей по правительственным операциям, Слушание: Расследование контракта между Боингом и TIE, 90-й Конгресс, 2-е заседание, 15 июля 1968 г., стр. 10.
  5. ^ Брукс, Кортни Дж .; Гримвуд, Джеймс М .; Свенсон, Лойд С. младший (1979). "Аполлон 6: Репетиция шаткого платья Saturn V ". Колесницы для Аполлона: история пилотируемых лунных космических кораблей. Серия истории НАСА. НАСА. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. НАСА SP-4205. Получено 7 июля, 2013.
  6. ^ Уильямс, Дэвид Р. "Аполлон: Где они сейчас?". Национальный центр данных по космической науке. НАСА. Получено 7 июля, 2013.

внешняя ссылка